随着市场越来越透明化,,,,,,,,工厂的利润空间缩小,,,,,,,,而成本则不断上涨,,,,,,,,我们要在这个行业生存,,,,,,,,只能通过管理提升、减少工厂皮费来提高净利润。。。。。。。。要提高效率来增加产值,,,,,,,,降低制造成本,,,,,,,,就一定要重视和持续推进现场的改善提升。。。。。。。。
从IE的角度来说,,,,,,,,改善提升的方法需用到IE改善七大手法:人机法、动改法、防错法、五五法、双手法、流程法、抽查法,,,,,,,,今天我们重点讲述流程法:
改善一:电机之织片做钉钮开钮门记号位
走访各个工厂,,,,,,,,发现有些工序做法不一样,,,,,,,,例:有的工厂钉钮开钮门记号位直接织片做记号,,,,,,,,有的工厂钉钮开钮门记号位还是用粉笔画,,,,,,,,工序流程多两道工序,,,,,,,,按14针女装开胸5粒钮,,,,,,,,点钉钮开钮门记号位时间需23秒/件,,,,,,,,喷枪吹粉17秒/件,,,,,,,,两道工序直接成本工价2.3元/打。。。。。。。。
改善前工序流程:织片没钉钮开钮门记号——做钉钮开钮门记号——打钮门——钉钮扣——喷枪吹粉——扣钮
改善后工序流程:织片钉钮开钮门记号——打钮门——钉钮扣——扣钮
改善建议:建议织片还没钉钮开钮门记号的工厂,,,,,,,,吓数和画花进行技改,,,,,,,,简化点位记号,,,,,,,,算好钉钮开钮门记号,,,,,,,,节省点位及喷枪时间,,,,,,,,直接节约成本工价2.3元/打,,,,,,,,并杜绝掉点位粉笔印处理不干净的品质隐患。。。。。。。。如图所示:
改善二:缝盘之工序顺序的重新编排
IE工艺程序分析,,,,,,,,发现工时消耗较多的工序,,,,,,,,重排简化此工序;;;;;工序流程的重新编排,,,,,,,,不仅仅是生产效率的提升,,,,,,,,同时也是品质的提升。。。。。。。。
例如:男装圆领弯夹长袖过头笠(缝盘16针)43184件。。。。。。。。
改善前工序流程:
锁眼(102秒/件)——纳膊(82.8秒/件)——上袖(219秒/件)——埋夹(228秒/件)——缝领+有领贴(309.6秒/件)——埋领咀(43.2秒/件)。。。。。。。。
改善前缝盘工时总计16.41分钟/件。。。。。。。。
改善后工序流程:
锁眼(102秒/件)——纳膊一边(41.4秒/件)——缝领+领贴(268.2秒/件)——纳膊至领咀(45秒/件)——上袖(219秒/件)——埋夹(228秒/件)。。。。。。。。
改善后缝盘工时总计15.06分钟/件。。。。。。。。
改善建议:
若前后工序调整后,,,,,,,,可以节省时间81秒/件,,,,,,,,效率提升9%,,,,,,,,直接成本节约2.70元/打。。。。。。。。虽然效率提升只有9%,,,,,,,,但工序流程编排降低了缝领工序的等级难度,,,,,,,,同时解决改善了缝领贴位松散问题,,,,,,,,改善后后领贴位置紧密,,,,,,,,领咀位置原来埋底挑面,,,,,,,,现埋面挑底,,,,,,,,外观形态平整。。。。。。。。如图所示:
流程法可以驱除不必要的手续与流程,,,,,,,,降低制造成本,,,,,,,,提高工作效率,,,,,,,,以上两个案例用流程法改善的方向:尽可能取消不必要的工序;;;;;合并工序,,,,,,,,减少搬运;;;;;安排最佳顺序。。。。。。。。
改善永无止境,,,,,,,,我们一直在改善的路上。。。。。。。。