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正文
热转印烫画设备烫章工艺

智造进行时      南江 凌 帆

     精益生产中有一个重要理念——作业改善 , , ,,,简而言之就是用好方法来保证质量、提高效率、节省成本。。。。。。。

     南江在今年承接佩利爱斯(企鹅)客户的一款订单 , , ,,,就遇到一个问题——左上胸企鹅logo需要做烫章工艺。。。。。。。此工艺在服装上较常见 , , ,,,在针织衫上较少有此做法 , , ,,,南江还是第一次承做 , , ,,,且兄弟公司也没有可借鉴的案例。。。。。。。办房提供的方案是:烫斗作业 , , ,,,烫章温度155-160℃ , , ,,,烫章压力5KG , , ,,,烫章时间30秒/个 , , ,,,要求反面背烫。。。。。。。因为第一次做烫章工艺 , , ,,,所以办房、后整车间都非常重视 , , ,,,在大货办时就开始按照指引反复测试 , , ,,,但效果并不尽如人意 , , ,,,会出现几点品质问题:1、洗水前烫章 , , ,,,logo章周边不牢固 , , ,,,洗水干衣时容易造成翘起;;; ;;2、烫斗因为是汽烫 , , ,,,温度不能稳定保持在要求范围 , , ,,,logo章位置受热不均 , , ,,,不牢固;;; ;;3、烫斗因为是人力控制 , , ,,,压力忽高忽低会造成logo章立体感不标准;;; ;;4、洗水后烫章 , , ,,,烫后会泛白起镜面 , , ,,,需再过水处理;;; ;;5、效率差 , , ,,,造成烫衣产能的极大浪费 , , ,,,且质量不确定性 , , ,,,成为货期的“不定时炸弹”。。。。。。。

  烫章工艺对南江来说较新鲜 , , ,,,在现有认知中挑战难度大。。。。。。。此时王厂长提出寻找设备来改变做法 , , ,,,从根本上解决问题。。。。。。。

       于是我们从服装机械设备代理商了解此工艺是否有相应的设备 , , ,,,得知可以使用“热转印烫画设备”后 , , ,,,还有些担心。。。。。。。

       要知道服装以硅胶烫画为主 , , ,,,硅胶有高弹力、防拉伸、不掉色、不开裂、不脱落、耐洗耐磨耐高温的特性 , , ,,,因此在有弹性的产品上面做烫标 , , ,,,也有防拉伸 , , ,,,不开裂的特性。。。。。。。而我们此次大多批号logo章为纱质 , , ,,,毛衫又具有弹性 , , ,,,会不会出现logo章立体感不一致、掉颜色、耐洗耐高温牢固度不佳的情况??????

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       收到设备后 , , ,,,带着之前各种出现过的品质问题逐一进行测试。。。。。。。经过多番测试 , , ,,,摸索出一套方法 , , ,,,只要严格按照作业指引才做 , , ,,,就不会出现不良情况。。。。。。。具体方法:1、洗水前烫章 , , ,,,反面背烫;;; ;;2、背面记号需要对准设备红外线十字点 , , ,,,才可进行烫章;;; ;;3、棉类:烫章温度140℃ , , ,,,烫章压力4KG , , ,,,烫章时间22秒/个;;; ;;4、羊毛类:烫章温度140℃ , , ,,,烫章压力2.4KG , , ,,,烫章时间21秒/个。。。。。。。

  经过热转印烫画设备的使用 , , ,,,最大化改善了烫斗烫章出现的几个质量隐患难题:1、因为设备是双模台 , , ,,,比较烫斗作业可提升65%的效率;;; ;;2、确保温度和压力稳定 , , ,,,logo章的牢固度和立体感都能达到要求且美观;;; ;;3、烫画设备烫画的logo章非常牢固 , , ,,,所以可以洗水前烫章 , , ,,,烫章导致的泛白起镜面在洗水后可改善;;; ;;4、减少烫衣工序生产力浪费问题。。。。。。。

       大货生产出来后 , , ,,,其烫章质量也得到客人极大认可 , , ,,,此次作业改善 , , ,,,是利用设备进行工艺改良、保证质量、提高效率、节省成本的典型案例。。。。。。。


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