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培训后的学以致用

管理论坛      南湖 杨春燕

       在参加ylg060net永利娱高工业培训中心第39期轮训班结业后工作的这一个月里, ,,,,,,内训课程的IE工业工程学及外训的精益生产, ,,,,,,理论课程的生产改善方法时刻盘旋在我的脑中, ,,,,,,时刻指引着做为管理层的我, ,,,,,,如何用最好最有效的方法去指引车间生产。 。。。。。。这个月的工作中, ,,,,,,指引手工编蝴蝶结的生产的一路持续改善, ,,,,,,让我深深体会此次培训的学习效果是多么适用于基层生产, ,,,,,,用实际生产效果来体现学以致用的发挥。 。。。。。。

       一、IE七大手法应用

       接到78000个手工蝴蝶结的任务, ,,,,,,因数量大货期短, ,,,,,,且都是纯手工生产, ,,,,,,刚试生产时, ,,,,,,“如何以更有效的手工技术来完成生产”是我和班组管理的重要指导工作。 。。。。。。根据IE七大手法思路, ,,,,,,我们做了第一次改善:

       1.动作改善:因做蝴蝶结的原材料是丝带, ,,,,,,较硬, ,,,,,,打完蝴蝶结后, ,,,,,,带仔尾会成八字形, ,,,,,,完全不是蝴蝶的尾形, ,,,,,,外观不美, ,,,,,,所以必须要用补衣针手工加针固定带仔尾形, ,,,,,,改善前的思路是带仔尾左右各加针五针, ,,,,,,一小时只完成10个。 。。。。。。能否再有提升效率的方法吗?????我们细细观察发现, ,,,,,,加针是控制蝴蝶带尾形的, ,,,,,,在这十针当中抓住那重要的两针能拉住即可, ,,,,,,所以从十针减到两针, ,,,,,,效率提高50%, ,,,,,,每小时多做5个。 。。。。。。

       2.防错法:蝴蝶是有尺寸控制要求的, ,,,,,,原来试时尺寸画线在桌上量, ,,,,,,非常不容易控制, ,,,,,,会大小及长短误差, ,,,,,,后利用文件夹皮做成裁好尺寸的模具, ,,,,,,让员工在模具上做防错。 。。。。。。

       3.五五法解决瓶颈:庞大的数量会让补衣工严重堵塞, ,,,,,,考虑应用五五法原则, ,,,,,,在同一车间较好调配人员, ,,,,,,分解工序, ,,,,,,一组绑形状, ,,,,,,一组加针。 。。。。。。

       二、IE引导的持续改善

       在一礼拜的生产过程中, ,,,,,,我们不断在关注提高效率方法的持续改善, ,,,,,,从IE的动改法及人机配合法再次引导我们思路, ,,,,,,我们再持续改善了两点:

       1.动改法指引模具改良:原来做这个蝴蝶模具的宽度尺寸是控制蝴蝶带仔尾的尺寸, ,,,,,,但在长度和下半段模具两边是不影响蝴蝶带仔尺寸的, ,,,,,,我们注意发现了工人在做时, ,,,,,,面积太大及两尖直角容易影响手拿效率, ,,,,,,易刮手又不易拿, ,,,,,,就考虑把两直角剪成半圆, ,,,,,,这样面积减少也易拿, ,,,,,,虽然只是小小的改良, ,,,,,,但操作起来很顺手。 。。。。。。

       2.人机配合法指引我们人和辅助工具配合:在手工生产过程中发现, ,,,,,,因做的蝴蝶结比较小, ,,,,,,在绕形状最后一趟时, ,,,,,,蝴蝶带仔已成短式收尾, ,,,,,,且在最后一个动作用手绕过带仔不易绕, ,,,,,,因面积较大带仔短, ,,,,,,我们做了一根用有包皮的不易刮莎的电线来做辅助工具, ,,,,,,用勾的方式代替手绕的动作, ,,,,,,虽然只是一个小小的改善, ,,,,,,但提高百分十五的效率, ,,,,,,员工也喜欢用。 。。。。。。

       除此之外, ,,,,,,精益生产课的目视化看板管理, ,,,,,,已在我车间学以致用运行, ,,,,,,虽然还没有条件用电子板看板, ,,,,,,但我们购买了两块大白板, ,,,,,,挂在车间最显眼的位置, ,,,,,,用不同的颜色和表情来分清, ,,,,,,生产目标目视化看板及员工品控评比目视化看板, ,,,,,,虽然才运行一个月, ,,,,,,其成效让我们管理层更能清晰的目视化及时跟进进度, ,,,,,,让员工更能相互推进和监督。 。。。。。。

       总之, ,,,,,,IE运用及精益生产说简单也简单, ,,,,,,你要明确它的理论思路, ,,,,,,它潜伏在各个角落里需要有心者去挖掘, ,,,,,,只要用心去观察去发现, ,,,,,,你会发现一个小小的动改对提高效率后的成本控制有多么可观!在后续生产中我将继续再温习所学课程, ,,,,,,利用理论思路指引我们一路再持续改善!


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