工艺优化改良是工厂降本增效和提升产品质量的重要环节。。。。。。针织服装作为传统工艺,,,,,,,要优化改良,,,,,,,绝非一朝一夕之事,,,,,,,这需要公司技术团队发挥工匠精神,,,,,,,群策群力、不断钻研、不断实践,,,,,,,最终形成最优方案。。。。。。
在生产实践中,,,,,,,通过对电脑横机工艺的优化改良,,,,,,,可有效减少后续部门的运作成本,,,,,,,是降本增效成果体现的有效方法。。。。。。简单举一例:南顺TH客每年订单量上百万件,,,,,,,需要做三色旗仔领贴的量约为五十万件。。。。。。按以往做法4条竖条间色,,,,,,,从起脚独立挂毛上梳,,,,,,,就有4条线头,,,,,,,后续部门要一条一条打结头钩线,,,,,,,按最低工价2元/打计,,,,,,,每年打结头钩线的直接工资约为8.3万元。。。。。。工艺优化改良的作法是用1色主色上梳元筒1转平1转,,,,,,,再3个色挂毛直上,,,,,,,这样线头就包裹在主色里面,,,,,,,后续部门只要剪短线头不用再打结头及钩线。。。。。。此种做法省去了打结头钩线的直接工资,,,,,,,也解决了旗仔色挂毛位、上梳位因组织字码不同出现的凹凸不平等问题。。。。。。此种做法与香港营业同事沟通,,,,,,,反馈给客人批复,,,,,,,确认可行。。。。。。但此做法推行下去会出现旗仔色线头引出及断层影响外观的问题,,,,,,,为彻底解决上述问题,,,,,,,公司组织技术力量进行了深度优化改良。。。。。。经大家探讨研究后,,,,,,,有了可行优化改良方案:通过吓数改用字码的方式来调节平衡,,,,,,,这样旗仔色线头就不用全部都引出去,,,,,,,保持停留在中间原位;;;;;;;画花取中间的纱咀做旗仔色挂毛,,,,,,,元筒面用最小号纱咀编织,,,,,,,元筒底用最大号纱咀编织,,,,,,,这样就可以完全把旗仔色线头包夹在中心位置里面。。。。。。经反复试验、研究、总结,,,,,,,三色旗仔领贴优化方案全面落实,,,,,,,提高生产效率,,,,,,,降低成本。。。。。。
工艺优化改良是“积畦步致千里,,,,,,,汇小流成江海”的一个过程,,,,,,,公司需营造工艺优化改良的集体氛围,,,,,,,鼓励勇于打破固有传统做法,,,,,,,提倡求新求变求优化的新风尚,,,,,,,通过集体的技术力量,,,,,,,最终达到降本增效的目标。。。。。。